一次切割953mm钛合金材料的过程总结
时间:2022-11-16 阅读:1006
一、使用参数
材料:钛合金 钼丝品牌:科龙 切割液:欧斯顿水基 控制系统:X8_L 切割高度:953mm 机床类型:40快丝加高立柱 张丝:重锤
注:材料变形对加工效率影响较大
二、切割图形及软件参数设置
三、切割过程中遇到的问题、原因及解决办法
1、完整切割图形遇到的问题及原因
①断丝。
②滚筒上钼丝颜色不正常,不同区域呈现不同的颜色。
③切割图形的最后一段,频繁出现短路现象。
④图形切割完成,未回到原点,芯子拿不出来。
原因:由于该材料在切割过程中形变量较大,导致钼丝在运动过程中,出现被夹住的情况,一般发生在切割图形的后半程,随着切割图形接近尾声,短路现象愈发严重,滚筒上钼丝的颜色开始发生变化。芯子取不出来的原因是,工件的两头切割完成,但因材料变形,中间仍有部分未切割。
解决办法:一次切割时,一定要回到原点再取芯子,或者在最后一段因材料变形出现频繁短路时,应回到原点,反向切割。
2、采用对半切割的方式
目的:减小钼丝因材料变形被夹断的几率;易于取芯;出现问题时,反向切割节省时间。
出现的新问题:在切割第4个对半图形圆弧段时,因短路回退次数过多停机。切割图形状态如下:
可以看到,所割图形圆弧段未按正常的轨迹切割,随即返回图形原点反割。在反向切割X方向的直线段时,出现滚筒上的钼丝颜色不正常,同时滚筒正反向切割出现了走步缓慢的情况。观察重锤,未发现其在运行过程中有上、下移位的情况。尝试更换新的切割液,现象依旧。随即回到原点重新切割该直线段,意在消除材料变形影响,但现象依旧。最后决定更换钼丝,在更换钼丝的过程中,发现上、下导电块均出现了很深的沟槽,而这正好解释了钼丝的颜色变化和正向切割圆弧轨迹不对的原因。更换钼丝、旋转导电块后,反向切割恢复正常。
更换前的钼丝状态(使用时间约65小时)
待解问题:
导电块出现沟槽的可能原因:
① 重锤导致
② 材料成分导致
③ 材料变形导致
注:导电块使用总时长大约160小时。
以上原因需要后续继续加工才能确定主因。
对半切割后,取出的芯子形变严重。