无锡市悦诚科技有限公司

机床商务网初级4

收藏

大隈OKUMA数控机床伺服,驱动器系统故障实例分析

时间:2021-08-17      阅读:267

进给伺服的故障形式

进给伺服系统的任务是完成各坐标轴的位置控制,在整个系统中它又分为:位置环、速度环、电流环。在这些环节中,任何一个环节出现异常或故障都会对伺服系统的正常工作造成影响。下面就以出现频率较高又最有代表性的故障:“随动误差大”的报警作为典型伺服故障进行详细的分析。

大隈OKUMA数控车床X轴“随动误差大”报警的分析与修复故障机床:无锡悦诚公司的数控车床控制系统类型OSP300m故障现象:机床上电后,点动方式下手动移动X轴,X轴不动,接着CRT上出现“411.随动误差大X轴”报警,同时设备二次电掉电,每次都如此。故障分析:对于“随动误差大”的故障,其实质是运动轴的实际位置与理论位置(即位置给定)之间的累计误差值超过了该轴参数中规定的允许值,故障有可能出现在硬件或软件两个方面。软件原因就是伺服参数设定的问题。这时可以检查1825#参数,看看该轴的伺服环增益是否设置得过小,可相应地提高伺服增益;或者看1828#参数,该轴移动中的最大允许位置偏差量是否太小,若太小则增大这个值;其次,检查1423#参数及1424#参数,看轴手动连续进给(JOG进给)时的进给速度或手动快速进给是否过大,可适当减小设置。但我们的故障现象是X轴根本没动,因此与速度设定无关;1825#参数和1828#参数的设定内容与正常时一样,因此,也不是位置增益或最大允许位置偏差量太小的问题。 硬件原因本着由外及内、先易后难的排故原则,做如下操作:1)是否为机械方面的问题,如电机与丝杠的连接问题、电机轴承问题、润滑问题等。排除方法:手动移动该轴的同时,在CRT上监测电机的负载变化情况,若负载超过额定负载的100%,则说明确实存在机械卡死;若负载正常,则可以这个怀疑。运用该方法,我们发现手动移动X轴时,直到报警出现,负载都非常正常且最大不超过额定负载的8%,说明X轴随动误差大并不是由于机械原因造成的。位置检测元件、控制模块或电气连接等方面的问题。排除方法:通过交换法进行判断。首先交换X轴与Z轴的功率放大器,结果依然出现X轴随动误差大的报警,说明X轴的功率放大器没有问题。其次,把两轴电机动力线进行对换,为了保证每个轴闭环的完整性,此时还得将两轴的脉冲编码器的反馈线进行对换。其实,这种操作就等同于两个电机的交换,只不过挪动电机不方便而已。结果,X轴可以手动运行了,也没有报警出现,而在手动运行Z轴时,则出现了与先前X轴一样的故障情况,即不但Z轴不动反而出现了“411随动误差大Z轴”的报警。这足以说明问题出在电机侧。在对X轴电机进行静态测量时,发现电机上连接动力线的插座中,有一根插针弯了,使得三相动力电源中有一相没能接到电机上,造成X轴电机缺相,电机无法运动进而产生上述故障。将弯曲的插针弄直,电机连接恢复正常后上电,再次运行X轴及Z轴,则一切正常。到此为止,故障修复。


上一篇:大隈数控机床数控系统的故障诊断和维修 下一篇:大隈okuma机床数控系统电路板维修基础知识及方法与技巧
提示

请选择您要拨打的电话: