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模具名匠丁小敏:研发模具 助企业减少成本

发布时间:2016-12-15
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  【中国机床商务网 行业精英】东莞市技师、今年36岁的丁小敏,毕业于湖南工业技术学院机械工程系数控加工专业。14年来,他一直从事精密模具的设计、制造相关的工作。他对塑胶、压铸模具的结构、产品前端分析(流动、成型解析)、模具零件加工工艺、试作不具合的型修有独到的经验。
 
  他撰写的《Moldex3D模流分析在1模4穴插座产品的应用》论文,获得2013年ACMT协会全球模流分析达人赛(企业组) 二等奖;《应用Moldex3D温度场分析PA66 制品的后结晶问题》论文获得2015年ACMT协会全球模流分析达人赛(企业组) 入围奖。今年,他获得2016东莞市首届“名城名匠”荣誉称号。
 
  从事模具设计长达14年
 
  2002年6月毕业后,丁小敏一直从事精密模具的设计、制造相关的工作。他曾在深圳的东江集团精密模具部担当CNC编程师,从事模具PRG设计工作。这一期间,他主要致力于模具零件率、高安全的程序改进,并在UG公司进行过切检测、清根切削等技术培训,在加工上可提高10%的效率。
 

模具名匠丁小敏:研发模具 助企业减少成本
 
  2004年,他跳槽进骏艺(东莞)国际集团精密模具部担当模具设计工程师:从事精密模具设计、工艺制定的工作。他负责过一套1模2取的联接器模具的三头无退刀槽的涡杆型芯的工艺,解决了多种复杂抽芯机构的模具,如延时抽芯、斜抽芯、齿轮抽芯等,加工上导入益模生产管理软件,精密模具部的生产效率提高30%以上。
 
  2007年,丁小敏来到威士茂(珠海)科技工业园有限公司担当模具工程师。期间,丁小敏担当模具设计、模流分析的工作,为企业解决高镜面塑胶品成型中的光影、缩水、后结晶的问题。
 
  “这类产品后模部分的肋骨在收缩中或胶位厚度不均时,成型时的压力差会导致产品的密度不均衡产生光影。为了削减改修的次数,尽量在试模前解决。”丁小敏回忆道,当时他采用模流分析软件(Moldex3D)进行虚拟试作,通过压力的分布曲线来预知压力集中的部分、通过波前温度来分析熔接痕的位置、通过温度场的变化、来预知光影形成的区域,用虚拟试作手段来调节模具试作。终,他成功解决了高镜面塑胶品成型中的光影、缩水、后结晶的问题,准确率达到90%以上,平均削减试模的次数1到2次。
 
  研发模具助企业减少成本
 
  2012年起,丁小敏在东莞京滨汽车电喷装置有限公司担当中级工程师,从事模具现生业务的整体推进。入职后,他编写了《模具现生培训资料》《树脂模具制造标准书》,为东莞京滨模具现生自立化打下技术基础。他还导入UG NX和Moldex3D模流分析软件,应用于模具设计和制作领域;2013年,他构想ECU CX11模2取的模具结构,顺利通过日本总社耐久测试,成功将生产成本削减至3.6元/台。
 
  2014年12月,他到海外(日本总社)进行PRG设计研修两个月。学成后,应用于零件加工PRG的设计,并成功加工出5套型芯,削减现调费用近20万元。“加工一个汽车零配件的模具精度要达到0.01毫米,这对模具程序、加工参数、刀具参数要反复微调和精密测算。平均调试好一个模具至少要花费两天的功夫,真的很不容易。”丁小敏对此深有感触。
 
  2015年7月至今,他一直推进整体模具现生加工,对设计的图面、加工的PRG、加工的精度全面确认的工作。他还要对研发团队技术人员进行技术培训,如UG软件进阶使用、VERICUT模拟切削进阶、EDM精密加工操作、模具异型水路设计。
 
  值得一提的是,在模具制作中,丁小敏带领研发团队不断开发新技术、应用新工艺;如EROW夹具使用、多座标轴开发加工电极(G54-G70),成功将加工效率提高至20%以上。如今,他的团队已成功研发7套模具,削减模具现调费用约300多万元。2017年以后,他们还将按大产能研发出13套模具,实现产能翻番的目标。
 
  (原标题:模具名匠丁小敏:研发模具 助企业减少成本)
 

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