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可回中心浮动铰刀柄成功案例

时间:2021-03-11      阅读:1108

(复位型)可回中心浮动铰刀柄成功案例

 

产品名称:蜗壳

产品材质:铸铁

铰孔直径:D14mm

 

目前主要问题:因为机床设备老化,使用硬质合金铰刀只能打到转速n=150,进给F=150 。如果打快转速会导致过切,孔径变大。fn=1mm/转,加工光洁度会只能达到Ra=1.6。

希望使用浮动铰刀柄来修整重复定位精度,从而提高转速,降低每转进给量fn,从而提高光洁度。

使用可回中心浮动铰刀柄SV-FTER25-D25(HZ),加工参数转速n=500,进给F=150 .

加工结果:通止规测试孔径合格,光洁度Ra≤0.8

后期还可通过更换中心弹簧(更大弹力)测试更高的转速,届时光洁度会更好。

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产生过的问题:

       1,起先测试的时候未将中心弹簧调至紧(7.5-1.0-50),转速打到700,进给150,结果是铰刀柄偏心厉害,导致扩孔。后来将弹簧调节到紧状态,还是用上面的参数,也发生了过切扩孔。

       2,后使用500转的转速时,才能够不发生离心力偏摆,顺利加工处合格的工件。目前在批量测试中。

后期修改意见:单边浮动量不用太大,太大反而偏摆会厉害,而且客户一般机床超过几丝的重复定位精度,那种床子也不会有人用了。我觉得放大主要是弥补我们自己浮动铰刀柄的同轴度误差。

还有就是刀柄前端尽量做短,ER25可回中心的浮动铰刀柄,前端的扳手口可以取消。这样前端长度就能短很多。前端的缩短可以更好的实现夹持铰刀后的浮动顺畅。

 

 

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