程天庆:创新赛道上的闪耀“明星”
- 2019-12-03 15:59:105295
【机床商务网栏目 机床人才】聪明的灵魂,加上灵巧的双手,无数创新的点子在他身上迸发。两年时间自主完成5套实用新型发明装置,自主改善项目多达60余项,为企业创造价值数百万元。他就是一汽解放发动机事业部(以下简称“事业部”)锡柴工厂装配车间——程天庆。
全国赛道,看他星光熠熠
“重型发动机冷却部件的压缩式拆装技术”项目,使机油冷却部件的安装从单人240秒/台提升至单人90秒/台,生产效率提升160%,为事业部每年节约近60万元。在“第二十三届全国发明展•一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”上,程天庆凭借这项技术斩获“发明创业奖•项目奖”铜奖。
从90分钟到1.5分钟,为企业节约170万
程天庆在返修6DL柴油机时,发现由于飞轮轴承需回用,操作步骤为先拆卸飞轮后再敲出轴承,劳动强度高,工作时长长达90分钟,且破坏性拆卸轴承易损坏。发现这一问题后,他仔细思考如何避免这样的情况,20多天的时间里,拆卸、组装,无数次的尝试,成功制作出全新“快速拔取发动机飞轮轴承装置”。
该装置不需拆卸、安装飞轮,从轴承孔中插进固定机构,端平拉拔机构,轻松拉出轴承并能有效保证轴承的完好性。为人惊叹的是,拆卸工时直接降至1.5分钟/个,为企业节约成本170余万元。该项目被集团公司党委评为“开源节流合理化建议优秀项目”,程天庆也被授予“开源节流合理化建议明星个人”荣誉称号。
只要有改进的可能,都会尝试
创新,在他身上已成为一种习惯。只要有可能提升效率、提升质量,他都会深入钻研。
发现双头螺柱损坏后拆卸时有损坏的状况后,他专门设计了一种双头螺柱的拆卸装置,运用夹紧结构,夹套成“凸”字型,确保不会伤害连接件。装置结构非常简单,但可以适应不同规格双头螺柱,解决现有技术易损和作业不便的问题。同时还保证了安装质量。
发现柴油机油封安装出现卷边的状况,他专门设计了一种通用安装装置,有效提升油封安装质量。
他负责的“4DW系列柴油机进气歧管改进项目”,将单台柴油机进气管部装效率提高40%,为工厂节约成本50余万元……
赋能团队,众人拾柴火焰高
作为一名值班长,他不断以自己的知识和技能,赋能装配车间员工,让车间内形成了浓厚的“赛技艺、比速度、赶劳模”的氛围。近三年,装配车间创新项目多达25项,获得发明8项,6人获得创新类奖项12个。今年,以技术创新为抓手,车间生产效率同比提升2.7%,为企业降本650余万元。
努力到不能再努力,创新到不能再创新,这是事业部技术工人共同的品格,也是程天庆为之不懈向上的目标。
(原标题:程天庆:创新赛道上的闪耀“明星”)